Wybierz Lonnmeter, jeśli zależy Ci na dokładnych i inteligentnych pomiarach!

Rozwiązania dla ścieków o wysokiej mętności z systemów WFGD

Na przykładzie systemu odsiarczania spalin (FGD) elektrowni węglowej niniejsza analiza bada problemy w tradycyjnych systemach oczyszczania ścieków FGD, takie jak słaba konstrukcja i wysoki wskaźnik awaryjności sprzętu. Poprzez wielokrotną optymalizację i modyfikacje techniczne zmniejszono zawartość substancji stałych w ściekach, zapewniając normalną pracę systemu i obniżając koszty operacyjne i konserwacyjne. Zaproponowano praktyczne rozwiązania i zalecenia, zapewniając solidne podstawy do osiągnięcia zerowego zrzutu ścieków w przyszłości.

instalacje odsiarczania spalin fgd dla elektrowni

1. Przegląd systemu

Elektrownie węglowe powszechnie stosują proces mokrego FGD z wapieniem i gipsem, w którym wapień (CaCO₃) jest absorbentem. Proces ten nieuchronnie wytwarza ścieki z FGD. W tym przypadku dwa systemy mokrego FGD współdzielą jedną jednostkę oczyszczania ścieków. Źródłem ścieków jest przelew cyklonu gipsowego, przetwarzany tradycyjnymi metodami (system potrójnego zbiornika) o projektowanej wydajności 22,8 t/h. Oczyszczone ścieki są pompowane 6 km do składowiska w celu tłumienia pyłu.

2. Główne problemy w oryginalnym systemie

Membrana pomp dozujących często przeciekała lub ulegała awarii, uniemożliwiając ciągłe dozowanie chemikaliów. Wysokie wskaźniki awaryjności w prasach filtracyjnych płytowych i pompach osadowych zwiększały zapotrzebowanie na siłę roboczą i utrudniały usuwanie osadu, spowalniając sedymentację w osadnikach.

Ścieki pochodzące z przelewu cyklonu gipsowego miały gęstość około 1040 kg/m³ i zawartość części stałych 3,7%. Osłabiało to zdolność systemu do ciągłego odprowadzania oczyszczonej wody i kontrolowania stężeń szkodliwych jonów w absorberze.

odsiarczanie spalin Ścieki

3. Zmiany wstępne

Poprawa dozowania środków chemicznych:

Dodatkowe zbiorniki na chemikalia zostały zamontowane na szczycie systemu potrójnego zbiornika, aby zapewnić stałe dozowanie grawitacyjne, kontrolowane przezmiernik stężenia online.

Wynik: Poprawa jakości wody, chociaż nadal wymagana była sedymentacja. Dzienny zrzut zmniejszono do 200 m³, co było niewystarczające do stabilnej pracy dwóch systemów FGD. Koszty dozowania były wysokie, średnio 12 CNY/tonę.

Ponowne wykorzystanie ścieków w celu redukcji zapylenia:

Na dnie osadnika zainstalowano pompy, które przekierowują część ścieków do miejscowych silosów na popiół w celu ich wymieszania i nawilżenia.

Wynik: Zmniejszenie ciśnienia na składowisku, ale nadal wysokie zmętnienie i brak zgodności ze standardami zrzutu.

4. Aktualne środki optymalizacji

Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska konieczna stała się dalsza optymalizacja systemu.

4.1 Regulacja chemiczna i ciągła praca

Utrzymanie pH na poziomie 9–10 poprzez zwiększone dozowanie środków chemicznych:

Zużycie dzienne: wapno (45 kg), koagulanty (75 kg) i flokulanty.

Zapewniono zrzut 240 m³/dobę czystej wody po okresowej pracy systemu.

4.2 Ponowne wykorzystanie zbiornika na gnojowicę awaryjną

Podwójne zastosowanie zbiornika awaryjnego:

W czasie przestoju: Magazynowanie gnojowicy.

W trakcie eksploatacji: Naturalna sedymentacja w celu uzyskania czystej wody.

Optymalizacja:

Dodano zawory i rury na różnych poziomach zbiorników, aby umożliwić elastyczną pracę.

Osadzony gips wracał do systemu w celu odwodnienia lub ponownego wykorzystania.

4.3 Modyfikacje w całym systemie

Obniżenie stężenia substancji stałych w dopływających ściekach poprzez przekierowanie filtratu z systemów odwadniania taśmowego do zbiornika buforowego ścieków.

Poprawa efektywności sedymentacji poprzez skrócenie naturalnego czasu sedymentacji dzięki dozowaniu środków chemicznych w zbiornikach awaryjnych.

5. Korzyści z optymalizacji

Zwiększona pojemność:

Praca ciągła z dziennym zrzutem ponad 400 m³ ścieków zgodnych z normami.

Efektywna kontrola stężenia jonów w absorberze.

Uproszczone operacje:

Wyeliminowano potrzebę stosowania prasy filtracyjnej płytowo-ramowej.

Zmniejszenie nakładów pracy przy obsłudze osadów.

Zwiększona niezawodność systemu:

Większa elastyczność harmonogramów przetwarzania ścieków.

Większa niezawodność sprzętu.

Oszczędności kosztów:

Zużycie środków chemicznych zmniejszono do wapna (1,4 kg/t), koagulantów (0,1 kg/t) i flokulantów (0,23 kg/t).

Koszty obróbki obniżono do 5,4 CNY/tonę.

Roczne oszczędności na kosztach środków chemicznych wynoszą ok. 948 000 CNY.

Wniosek

Optymalizacja systemu ścieków FGD przyniosła znaczną poprawę wydajności, obniżkę kosztów i zgodność z bardziej rygorystycznymi normami środowiskowymi. Środki te stanowią punkt odniesienia dla podobnych systemów dążących do osiągnięcia zerowego zrzutu ścieków i długoterminowej zrównoważoności.


Czas publikacji: 21-01-2025