Wybierz Lonnmeter, aby uzyskać dokładne i inteligentne pomiary!

Rozwiązania dla ścieków o wysokiej mętności z systemów WFGD

Na przykładzie instalacji odsiarczania spalin (FGD) elektrowni węglowej, niniejsza analiza analizuje problemy występujące w tradycyjnych systemach oczyszczania ścieków FGD, takie jak nieprawidłowa konstrukcja i wysoka awaryjność urządzeń. Dzięki licznym optymalizacjom i modyfikacjom technicznym, obniżono zawartość części stałych w ściekach, co zapewniło prawidłową pracę systemu oraz obniżyło koszty eksploatacji i konserwacji. Zaproponowano praktyczne rozwiązania i zalecenia, stanowiące solidne podstawy do osiągnięcia zerowego poziomu zrzutu ścieków w przyszłości.

instalacje odsiarczania spalin FGD dla elektrowni

1. Przegląd systemu

Elektrownie węglowe powszechnie stosują proces mokrego odsiarczania spalin (FGD) z wykorzystaniem wapienia i gipsu, w którym jako absorbent wykorzystuje się wapień (CaCO₃). Proces ten nieuchronnie wiąże się z produkcją ścieków z FGD. W tym przypadku dwa systemy mokrego odsiarczania spalin korzystają z jednej oczyszczalni ścieków. Źródłem ścieków jest przelew cyklonu gipsowego, oczyszczany tradycyjnymi metodami (system trójzbiornikowy) o projektowanej wydajności 22,8 t/h. Oczyszczone ścieki są pompowane na odległość 6 km do składowiska w celu redukcji zapylenia.

2. Główne problemy w oryginalnym systemie

Membrany pomp dozujących często przeciekały lub ulegały awariom, uniemożliwiając ciągłe dozowanie chemikaliów. Wysoka awaryjność pras filtracyjnych płytowych i pomp osadowych zwiększała nakład pracy i utrudniała usuwanie osadu, spowalniając sedymentację w osadnikach.

Ścieki pochodzące z przelewu cyklonu gipsowego miały gęstość około 1040 kg/m³ i zawartość części stałych 3,7%. Utrudniało to systemowi ciągłe odprowadzanie oczyszczonej wody i kontrolowanie stężenia szkodliwych jonów w absorberze.

odsiarczanie spalin Ścieki

3. Zmiany wstępne

Poprawa dozowania środków chemicznych:

Dodatkowe zbiorniki chemiczne zostały zamontowane na górze systemu potrójnego zbiornika, aby zapewnić stałe dozowanie grawitacyjne, kontrolowane przezmiernik stężenia online.

Rezultat: Poprawa jakości wody, choć nadal konieczne było sedymentowanie. Dzienny zrzut zmniejszono do 200 m³, co było niewystarczające do stabilnej pracy dwóch instalacji odsiarczania spalin. Koszty dozowania były wysokie i wynosiły średnio 12 CNY/tonę.

Ponowne wykorzystanie ścieków w celu redukcji zapylenia:

Na dnie osadnika zainstalowano pompy, które przekierowują część ścieków do miejscowych silosów na popiół w celu ich wymieszania i nawilżenia.

Wynik: Zmniejszenie ciśnienia na składowisku, ale nadal wysokie zmętnienie i brak zgodności ze standardami zrzutu.

4. Aktualne środki optymalizacji

Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska konieczna stała się dalsza optymalizacja systemu.

4.1 Regulacja chemiczna i praca ciągła

Utrzymanie pH na poziomie 9–10 poprzez zwiększone dozowanie środków chemicznych:

Zużycie dzienne: wapno (45 kg), koagulanty (75 kg) i flokulanty.

Zapewniono zrzut 240 m³/dzień czystej wody po okresowej pracy systemu.

4.2 Ponowne wykorzystanie zbiornika na gnojowicę awaryjnego

Podwójne zastosowanie zbiornika awaryjnego:

W czasie przestoju: Magazynowanie gnojowicy.

W trakcie eksploatacji: Naturalna sedymentacja w celu uzyskania czystej wody.

Optymalizacja:

Dodano zawory i rury na różnych poziomach zbiorników, aby umożliwić elastyczną obsługę.

Osadzony gips wracał do systemu w celu odwodnienia lub ponownego wykorzystania.

4.3 Modyfikacje w całym systemie

Obniżenie stężenia ciał stałych w dopływających ściekach poprzez przekierowanie filtratu z systemów odwadniania taśmowego do zbiornika buforowego ścieków.

Poprawa efektywności sedymentacji poprzez skrócenie naturalnego czasu sedymentacji dzięki dozowaniu środków chemicznych w zbiornikach awaryjnych.

5. Korzyści z optymalizacji

Zwiększona pojemność:

Praca ciągła z dobowym zrzutem ponad 400 m³ ścieków spełniających wymogi.

Skuteczna kontrola stężenia jonów w absorberze.

Uproszczone operacje:

Wyeliminowano potrzebę stosowania płytowo-ramowej prasy filtracyjnej.

Zmniejszenie nakładów pracy przy obsłudze osadów.

Zwiększona niezawodność systemu:

Większa elastyczność harmonogramów przetwarzania ścieków.

Większa niezawodność sprzętu.

Oszczędności kosztów:

Zużycie środków chemicznych zmniejszono do wapna (1,4 kg/t), koagulantów (0,1 kg/t) i flokulantów (0,23 kg/t).

Koszty leczenia obniżono do 5,4 CNY/tonę.

Roczne oszczędności kosztów środków chemicznych wynoszą ok. 948 000 CNY.

Wniosek

Optymalizacja systemu oczyszczania ścieków w ramach FGD przyniosła znaczną poprawę wydajności, obniżenie kosztów i spełnienie surowszych norm środowiskowych. Działania te stanowią punkt odniesienia dla podobnych systemów dążących do osiągnięcia zerowego poziomu zrzutu ścieków i długoterminowej zrównoważoności.


Czas publikacji: 21-01-2025

powiązane wiadomości